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用好“精益管理”思维 打赢铁前硬仗

近期,陕钢集团龙钢公司铁前系统聚焦“算账经营+精益管理”,围绕低成本目标,紧盯年修过程、炉况恢复、关键指标提升、费用管控等工作,全方位、全区域、全过程精细化梳理,做好系统盘点,灵活调整优化生产组织模式,为全面打赢铁前硬仗奠定坚实基础。

安全至上 党政同责齐抓共管

安全无小事。自年修工作确定后,陕钢集团龙钢公司铁前系统成立年修指挥部及领导小组,制定下发《4#高炉年修停炉、开炉工艺方案》,实行党政同责、专业联动、群防群管、分片包干的管控方式,安全人员三班两倒,党政干部轮流驻扎现场,确保4#高炉检修安全高效。

为全面落实好年修精细化管理要求,每天组织施工单位对年修中各项工作进行安全交底和告知;组织设备运维人员对年修项目进行危险源辨识和评价,梳理年修过程中可能存在的风险点,落实防范措施,真正实现“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,切实做到管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

据悉,在全体干部职工的精密策划、精细组织、精心安排下,4#高炉年修历时74天12小时30分,安全顺利完成高炉降料面、扒炉、冷却壁拆除更换、炉缸清理、侵蚀调研、炉缸浇注、喷涂、压浆、烘炉等检修项目共247项,实现3天达产4天达效。

统筹兼顾 工艺管控执行有力

由于4#高炉年修时间较长,恢复炉况的首要和关键任务在于尽快提高炉缸热度和蓄积热量,保证炉内凉渣铁能够及时顺利排出炉外。该单位根据风量变化,逐步捅开风口,控制适宜的风速与鼓风动能,持续加大冶炼速度,实现炉缸温度快速回升。在炉况调剂过程中,坚持上下部调剂相结合,布料制度随风量、矿批、料线深度及时外扩焦矿角度,保持炉况恢复稳定顺行状态。送风后快速调整负荷,有效管控炉温,铁水硅迅速降至0.8%-1.2%。

据悉,在降料面阶段计划加盖面焦200吨,较计划节约焦炭180吨,共计节约燃料及其他费用41.53万元。同时,4#高炉开炉采用单铁口安装自制空压+富氧枪,减轻了人员工作强度,实现铁口内焦炭快速燃烧和温度控制,同比节约费用90余万元。

协同高效 “四级成本”落地见效

天下大事,必作于细。该单位以设备精细化管理为核心,抓细节、促稳定,做好设备管理基础工作。夯实设备包联责任人主体责任,及时关注设备运行情况,强化日常设备巡查巡检,“地毯式”排查设备隐患,并对设备隐患点实施消缺、关键设备润滑紧固;深推设备能源“四级成本”管理工作,狠抓“科学设定指标”“精益计量考核”两条主线,以《2024年节能增效项目清单》为考核依据,科学分解细化内部三级责任人及项目进度责任清单,设定目标指标,通过日通报、周排名、月考核,及时通报各炉机能源消耗、维护修理费用降本完成情况,及时更新完善能源管理管网图、流向图及计量网络图,进一步压缩成本,促进设备及能源精益化管理落地见效,全力打赢扭亏脱困攻坚战。(陕钢集团龙钢公司 薛晓妮 张洁)